水泥磨節能降耗改造效果突出

    寫作時間:2018-08-01 瀏覽次數:
    水泥磨是水泥生產線上的重要設備,一直以來都是高能耗的設備,隨著現代節能降耗產業的不斷發展,為了實現水泥行業的節能降耗要從高能耗的設備出發,進行系統全面的節能降耗

    水泥磨是水泥生產線上的重要設備,一直以來都是高能耗的設備,隨著現代節能降耗產業的不斷發展,為了實現水泥行業的節能降耗要從高能耗的設備出發,進行系統全面的節能降耗改造。

    水泥磨存在的主要問題

    1、粉磨電耗偏高。

    2、熟料入磨溫度高,輸送方式不合理。

    3、出磨水泥溫度偏高,磨機頻繁跳停。

    4、無預粉磨系統,庫下送來的配合料未經預處理直接入磨,人磨物料粒度大,平均粒度25mm,產量低、能耗高;采用磨頭倉配料生產,質量指標控制調整滯后,不利于質量控制。

    5、未使用助磨劑,磨內包球、飽磨等現象頻繁。

    6、磨尾采用“旋風+布袋”的二級除塵系統,其阻力大、漏風點多,被迫配用大功率離心風機,客觀上增加了水泥粉磨電耗。

    7、成品水泥采用單倉泵氣力輸送入庫,采用壓縮空氣作為氣源,裝機容量大,設備維修維護費用高,庫上粉塵無序排放難以治理。

    改造措施

    1、改造水泥磨原材料輸送系統。去除倉頂閘板,由原來同時向四個熟料倉輸送改為單獨輸送,消除了原料人磨和配料不均的問題。改造前后的輸送方式見下圖。

    2、延長人磨熟料貯存時間,合理控制熟料庫庫位,降低熟料溫度。

    3、定期更換磨尾稀油站潤滑油,去除油內雜質,以加強軸瓦的潤滑。

    4、采用高細篩分磨技術,將磨機原有三個倉倉長基本相等改為:一、二倉縮短為3m,三倉增加到6m,并在兩倉問使用雙層篩分隔倉板,控制各倉的入料細度,降低磨內物料流速。

    5、原有襯板需全部拆除,改為:一倉采用新型階梯襯板,二、三倉采用雙曲面襯板,同時倉內設置活化環,實現對研磨體的分級。

    6、調整磨內研磨體級配,降低平均球徑,二、三倉改用微段,提高磨機研磨能力。改造前后的選粉效率及循環負荷率見下表。

    7、更換磨尾排風機,增大處理風量。

    改造效果

    改造前后水泥磨系統的產量、電耗等技術經濟指標見下表。

    通過上述措施的實施,現在水泥磨臺時產量均保持在65t/h,水泥工序綜合電耗34kWh/t,混合材摻加量提高2%,袋式收塵器出口氣體含塵濃度 30mg/Nm3,符合國家標準。水泥磨出磨水泥溫度大幅下降,由改進前140℃下降到115℃。水泥磨生產環境有了大幅改善。在實施中配套安裝了新型的脈沖氣箱袋除塵器,取消了水泥氣力輸送設備,徹底解決了水泥庫上的粉塵無序排放污染問題。按改造后年產水泥50萬噸計算,2年內可收回改造投資,經濟效益顯著。

    通過以上措施對水泥磨的技術改造,實現了高產、穩產、低消耗,達到生產限度,降低生產成本的目標,取得了較好的經濟效果,為國內中小型粉磨企業的技術改造提供了參考的經驗。

    我公司新生產的水泥磨是在此基礎之上打造的,因此其節能降耗效果明顯,型號規格多樣、價格實惠,是用戶購買設備的較好的選擇,歡迎廣大有需要的用戶電話咨詢,或到廠家進行現場參觀、考察,廠家地址:。

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