某水泥廠粉磨系統的調試改造

    寫作時間:2018-08-01 瀏覽次數:
    某水泥廠粉磨系統是由雷蒙磨粉機和球磨機組成的聯合系統,在正式投入生產之前,該廠對該粉磨系統進行了調試,調試過程中發現了雷蒙磨粉機存在的一些問題,并做出了相應的改造

    某水泥廠粉磨系統是由雷蒙磨粉機和球磨機組成的聯合系統,在正式投入生產之前,該廠對該粉磨系統進行了調試,調試過程中發現了雷蒙磨粉機存在的一些問題,并做出了相應的改造,保證了整個粉磨系統穩定、高效的運轉。

    二、問題分析和改造措施

    1、改造雷蒙磨粉機下料溜子,調整偏料,穩定料層

    雷蒙磨粉機初期運行時振動過大,水平振動值在3.7mm/s,垂直振動值在4mm/s,并且隨著料層的變化等因素影響,有時振動值還會更高,達到8mm/s。通過分析,雷蒙磨粉機振動時,其主電動機電流波動較大,低值在100A左右,而高值在145A左右,雷蒙磨粉機循環斗式提升機的電流波動也較大,極差在25A左右,初步判斷為雷蒙磨粉機系統下料不均造成的。在進磨觀察磨盤上的物料分布情況時發現,磨內溜子的出料有明顯的偏差,磨內的東側和南側(即斗式提升機下料點和選粉機回粉)的物料較多,并且對應上部溜子的磨損也較為嚴重,而其他兩個方向的物料較少,基本符合磨內下料點偏移和下料不均的判斷。隨即安排在入磨的溜子內增加了寬度100mm厚度10mm的圓環緩沖板,見下圖。

    一方面它降低了入磨物料高落差對溜子的沖刷,另一方面圓環的收口作用使得物料的下料點發生了變化,將原先的單點偏心下料改成接近下料,改善了物料在磨盤上的偏離現象。同時,適當調整h值的大小(原設計600mm,后改為400mm),使得下料波動時,可以起到一定的緩沖作用,穩定料床。

    2、提高熟料質量,改善易磨性,為粉磨系統提高效率創造條件

    鑒于出篦冷機熟料溫度高(高達165℃)、易磨性差的問題,安排窯系統以及質檢部進行溝通,及時調整配料方案,在窯系統能維持正常運行的前提下,適當提高熟料飽和比,增加熟料礦物中C?S含量,降低C?S含量。一方面提高了熟料的強度,另一方面由于C?S的減少,熟料的易磨性也有了很大改善。更重要的一點,在大修中把篦冷機高溫端的篦板做了改造,改造完成后出篦冷機的熟料溫度大幅度降低,目前穩定在90℃左右,由于熟料的急冷效果明顯提高,熟料的易磨性有了明顯改善。

    通過上述的調試改造,該聯合粉磨系統運行趨于平穩,可靠性較高,獲得了較好的技術指標,后期的投產生產也證實了這一點。生產的雷蒙磨粉機質量過硬,完全不會出現上述的問題,可避免生產過程中不必要的改造麻煩,歡迎蒞臨選購,咨詢熱線:。

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