改造金礦選礦工藝提高經(jīng)濟效益

    寫作時間:2018-08-01 瀏覽次數(shù):
    某金礦選礦廠原設計的金礦選礦工藝金礦的回收率低,選礦成本高,資源浪費嚴重,選礦效率低,給選礦廠帶來了巨大的經(jīng)濟損失。為此,該廠通過原選礦工藝的考察分析,對金礦選礦

    某金礦選礦廠原設計的金礦選礦工藝金礦的回收率低,選礦成本高,資源浪費嚴重,選礦效率低,給選礦廠帶來了巨大的經(jīng)濟損失。為此,該廠通過原選礦工藝的考察分析,對金礦選礦工藝實施改造,以提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

    1、生產(chǎn)存在的問題

    某金礦選礦車間采用一粗選二掃選三精選的工藝流程,原設計處理量為3000t/d,后期由于礦山需求將處理量提升4200t/d。 由于廠房空間限制和國際黃金價格低迷等客觀因素影響,仍然使用原有磨礦、分級和浮選設備繼續(xù)生產(chǎn),并未采取相應措施應對處理量提升帶來的一系列生產(chǎn)問題,導致尾礦品位由原來的0.12g/t上升0.2g/t左右,回收率由原來的94%下降90%左右,對選礦成本控制十分不利且造成資源浪費。

    2、流程考察

    為盡可能改善目前不利局面,該金礦選礦車間相關(guān)技術(shù)人員對整個生產(chǎn)流程各道工序進行考察并將樣品篩析對比、送檢化驗分析。結(jié)果如下:

    (1)在原有生產(chǎn)流程不變的情況下將處理量由3000t/d提高到4200t/d使旋流器的給礦濃度提高了12%,浮選濃度提高了10%,過高的給礦濃度直接導致入選原礦-200目含量從55%降45%。

    (2)掃選精礦由原來的5g/t下降2g/t,一精尾礦由原來的4g/t下降1.8g/t。

    (3)尾礦篩粒級后化驗結(jié)果分別為-325目粒級金含量0.03g/t,-200目粒級金含量0.06g/t,-60目粒級金含量0.11g/t,-1毫米粒級金含量0.18g/t,+1毫米粒級金含量1.8g/t。由此判斷造成金屬流失的主要原因是尾礦中較粗顆粒含金量較高。

    3、可行性分析

    流程考察完畢后,該金礦選礦車間相關(guān)技術(shù)人員對流程考察結(jié)果進行研究探討,后確定在無法更換和增加設備的前提下采用有針對性的流程改造,以非常規(guī)浮選流程應對選廠面臨的實際生產(chǎn)問題:由取樣化驗結(jié)果可知,掃選精礦品位2g/t和一精尾礦品位1.8g/t與入選原礦品位相差不大,故將原來返回粗選的掃選精礦走向改為直接泵入原礦池,并將原來返回粗選的一精尾礦利用高差自流入原礦池,這樣可以降低旋流器的給礦濃度,同時還可以增加原礦池中細粒級的含量,強行降低旋流器的分離粒度,提高旋流器的分級效率從而減少溢流濃度、增加入選原礦-200目的含量以達到減少粗顆粒進入浮選機浮選、提高回收率減少金屬流失的改造目的。

    4、流程改造方式及效果

    改造利用例行的計劃檢修時間進行,原有流程利用加裝法蘭盤繼續(xù)保留防止改造出現(xiàn)不可預見性問題可以將原有流程隨時恢復。檢修完畢后處理量由原來的3000t/d逐步提升,達到4200t/d時浮選流程較改造前有明顯的變化,浮選泡沫層較厚,泡沫大小均一,流程穩(wěn)定且快速篩析發(fā)現(xiàn)尾礦中粗顆粒明顯變少,+1毫米粒級含量幾乎可以忽略。該礦選礦車間相關(guān)技術(shù)人員對流程改造之后的原取樣點進行重新取樣考察,送檢化驗分析后結(jié)果顯示尾礦中-200目含量由改造前的45%提高50%,給礦濃度較改造前下降了6%,浮選濃度下降了5%,尾礦化驗結(jié)果由原來的0.2g/t下降0.15g/t,回收率由90%提高到了92%左右,旋流器分級效率提升非常明顯。

    流程改造應用幾個月以來,生產(chǎn)十分平穩(wěn)順利,并未出現(xiàn)其他問題,由此可以得出結(jié)論:本次流程改造提高了旋流器的分級效率及選礦效率,達到了預期的目的,成功解決了改造之前的生產(chǎn)問題。

    5、經(jīng)濟效益

    雖然與更好的生產(chǎn)指標仍有差距,但是目前的生產(chǎn)指標已經(jīng)可以達到生產(chǎn)要求而且且?guī)缀鯖]有增加投資。按照入選原礦品位1.8g/t,處理量4200t/d,氰化冶煉回收率95%,本次流程改造每年可以為該礦山帶來元的經(jīng)濟效益,降低了礦山整體的生產(chǎn)成本,減少了金屬流失和資源浪費,社會效益十分顯著。

    綜上所述,對金礦選礦工藝改造后,不僅提高了金礦資源的回收率,同時減少了金礦資源的浪費,降低了選礦成本,經(jīng)濟效益及社會效益十分顯著。更多金礦選礦工藝改造知識,可致電咨詢:。

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