鄂式破碎機(jī)處理能力多少?哪個廠家好?

    寫作時間:2019-04-26 瀏覽次數(shù):
    處理量是我們購買顎式破碎機(jī)時的主要考慮因素之一,在這里請注意:處理量說的是顎式破碎機(jī)以每小時為單位,能夠破碎的礦石原料數(shù)據(jù),而產(chǎn)量指的是機(jī)制砂成品的數(shù)量。一般情

    以礦石為原料的機(jī)制砂作業(yè)其核心任務(wù)是破碎,那需要采用專門的顎式破碎機(jī)。鑒于我國顎式破碎機(jī)技術(shù)先進(jìn),可用破碎設(shè)備的選擇面比較廣。  

    處理量是我們購買顎式破碎機(jī)時的主要考慮因素之一,在這里請注意:處理量說的是顎式破碎機(jī)以每小時為單位,能夠破碎的礦石原料數(shù)據(jù),而產(chǎn)量指的是機(jī)制砂成品的數(shù)量。一般情況下,顎式破碎機(jī)的處

    理量值會比產(chǎn)量值大,這是由于原料中或多或少都會含有雜質(zhì),并在破碎過程中產(chǎn)生有粉塵,經(jīng)過洗砂工序雜質(zhì)和粉塵會被去除,從而得到純正的機(jī)制砂成品。  

    顎式破碎機(jī)每小時能處理多少原料?這個問題的準(zhǔn)確答案需要參考設(shè)備型號,另外還會受到礦石原料粒度大小和供應(yīng)量。在不同型號因素下,顎式破碎機(jī)的進(jìn)料口尺寸、破碎腔空間、大小都有差別,所以型號越大處理量也越大。同時,如果進(jìn)入顎式破碎機(jī)的原料粒度過大,會造成設(shè)備壓力的增加,延長破碎時間,那么產(chǎn)量自然被降低。采用合適的供料方式,以均勻定量的模式喂料可減少灑料和堵塞幾率。

    有很多用戶一上來詢問顎式破碎機(jī)的處理量,這是不科學(xué)的,因為你并沒有提供詳細(xì)的物料信息和產(chǎn)量要求數(shù)據(jù)給廠家。根據(jù)以上談到的因素合理制定機(jī)制砂生產(chǎn)計劃,將自己的打算通報顎式破碎機(jī)廠家,方能得到設(shè)備每小時處理能力的數(shù)據(jù)。

    顎式破碎機(jī)的處理能力是指破碎機(jī)在正常工作狀態(tài)下,每小時破碎物料的多少,生產(chǎn)能力的大小與破碎能力的大小及排料能力的大小有關(guān),排料能力足夠而破碎能力不足或破碎能力夠而排料能力不足,或二者均不足都會影響破碎機(jī)的生產(chǎn)能力,經(jīng)現(xiàn)場觀察人員測試,破碎機(jī)的擠壓能力已達(dá)到設(shè)計要求,也是被說破碎機(jī)的處理能力是足夠的。但是在實際生產(chǎn)中經(jīng)常會出現(xiàn)各種問題,因此,我們提出了對顎式破碎機(jī)的合理改造方案,以下方法能夠有效提升設(shè)備破碎能力。

    1、采用在破碎機(jī)的靜顎板上增加一個刮板機(jī),將堵在破碎口內(nèi)的塊煤強(qiáng)行往下拉的方法,從而解決了破碎機(jī)堵眼的問題。

    2、針對破碎機(jī)入料能力大于破碎能力。采取將人料的1.4m皮帶機(jī)抬高,在破碎機(jī)人料口前增加一個篩子,篩面作成豎條形,沒有橫條,豎條之間的空隙為100mm,使得粒度小于100mm的煤從篩子下面直接進(jìn)人1m皮帶機(jī),而不是進(jìn)入破碎機(jī)入料口,從而將近百分之四十左右的煤分流走,使得進(jìn)人破碎機(jī)的煤量減少近百分之四十,從而解決了人料能力大于破碎能力的問題。

    3、提高入料口篩子的鑄造強(qiáng)度,有效防止其變形或者損壞。

    4、采用改變曲柄連接方式,變分體式曲柄為一體式曲柄,從而徹底解決了銷子損壞的問題。

    通過以上措施的采用,取得了良好效果。顎破機(jī)的破碎能力由每班不足500t增加到平均每班1500t,較高時達(dá)到每班2225t。顎破工作過程中,如果處理能力夠而排料能力不足影響其生產(chǎn)能力,可改變活動顎板的形狀,改變排料口的形狀更有利于出料,從而實現(xiàn)生產(chǎn)能力的提升。

    目睹露天礦現(xiàn)在使用的顎式破碎機(jī)破碎能力不足,經(jīng)常出現(xiàn)堵眼等故障,不能正常使用,決定對部分顎式破碎機(jī)改造,同時新購部分顎式破碎機(jī)進(jìn)行補(bǔ)充!

    一、顎式破碎機(jī)配套設(shè)備的組成,經(jīng)過全面研究顎式破碎機(jī)配套設(shè)備組成、工作原理,其整個破碎篩分系統(tǒng)的組成如下:

    給煤機(jī)入料漏斗上口為110mm礦工鋼焊制的0.8×lm的篩子,給煤機(jī)輸送能力為每小時400t、600t、800t三個擋;入料口人料為1矗;通過輸送能力為每小時600t的1.4m皮帶機(jī)將料送人到顎式破碎機(jī)的,破碎機(jī)人料口尺寸為1.2×1.2m,出料口塊煤粒度小于300mm;破碎后的煤炭進(jìn)入輸送能力為每小時300t的lm皮帶機(jī),再送往篩分樓;經(jīng)過振動篩篩成塊煤和面煤;由兩條0.8m皮帶機(jī)分別輸送到塊煤和面煤棧橋。

    二、故障原因:

    通過對現(xiàn)場觀察分析,發(fā)現(xiàn)造成破碎能力不足的原因有:

    1破碎機(jī)的進(jìn)料能力大于破碎能力。破碎機(jī)原設(shè)計是用于破碎巖石的,顎板的振幅為40mm,底口的振幅僅有15mm,現(xiàn)在用來破碎煤炭,因煤炭較軟,被顎板壓縮20—40mm,達(dá)不到破碎的目的,有時遇到一些粒度在500ram的塊煤同時進(jìn)入到破碎機(jī)內(nèi),幾個大塊煤總在人料口內(nèi)亂蹦,無法下落到顎口中,所以也無法破碎。這造成破碎機(jī)內(nèi)的塊煤在破碎機(jī)口內(nèi)滯留,終造成堵眼。如果不及時停止人料,皮帶機(jī)會造成大量煤炭外溢。即使1.4m皮帶機(jī)能及時停下,但堵在破碎機(jī)內(nèi)的塊煤因不能被破碎,造成了經(jīng)常堵眼的現(xiàn)象。整個破碎系統(tǒng)只能停機(jī)處理,否則無法正常工作。維修的方法是用人工把堵眼的煤炭拿出來,不僅造成嚴(yán)重的停產(chǎn)現(xiàn)象,有時還會引起人身事故。每班因堵眼造成的停機(jī)時間都在4.5小時以上,使得整個篩分系統(tǒng)每班的篩分能力僅有300—500t,嚴(yán)重影響了銷售和外運裝車。

    2由于露天礦采用電鏟采煤,煤炭粒度較大,有時達(dá)到lm以上,給煤機(jī)人口的篩子經(jīng)常被大塊卡死,時間一長整個篩面全部被堵死,使得給煤機(jī)無法人料,因篩面用11。礦用工字鋼焊制,強(qiáng)度低,則不能用裝載機(jī)或推土機(jī)將煤炭壓碎或鏟碎的方法清理,只能用人工的辦法清理,清理時間長。如果在冬天,煤塊較硬的時候,一旦出現(xiàn)故障,一個班的時間也清理不完,嚴(yán)重影響破碎能力。

    3給煤機(jī)曲柄行程為可調(diào)式,是通過一個連接銷子完成行程調(diào)節(jié),從而達(dá)到調(diào)節(jié)給煤量的目的。但由于給煤機(jī)長時間使用,檢查保養(yǎng)難以及時進(jìn)行,使得曲柄變形,銷子經(jīng)常損壞,每班都需更換幾次,也影響了破碎能力。

    三、改進(jìn)方案,

    通過以上分析,針對故障原因采取了如下方法進(jìn)行改造:

    1針對破碎機(jī)入料能力大于破碎能力。采取將人料的1.4m皮帶機(jī)抬高,在破碎機(jī)人料口前增加一個篩子,篩面作成豎條形,沒有橫條,豎條之間的空隙為100mm,使得粒度小于100mm的煤從篩子下面直接進(jìn)人lm皮帶機(jī),而不是進(jìn)入破碎機(jī)入料口,從而將近百分之四十左右的煤分流走,使得進(jìn)入破碎機(jī)的煤量減少近百分之四十,從而解決了人料能力大于破碎能力的問題,同時也減少了破碎機(jī)的破碎量,減少了堵眼的可能性。

    2針對破碎機(jī)不適合破碎煤炭這一事實和幾個500mm左右的煤塊同時進(jìn)入破碎機(jī)易引起堵眼的問題。采用在破碎機(jī)的靜顎板上增加一個刮板機(jī),將堵在破碎口內(nèi)的塊煤強(qiáng)行往下拉的方法,從而解決了破碎機(jī)堵眼的問題。

    3針對給煤機(jī)入料口篩子被大塊煤堵死無法人料,人工清理時間長的問題。采用更換ll。礦工鋼制作的篩子,改用50。輕型工字鋼制作篩子。由于篩子強(qiáng)度大大增加,篩子被大塊煤堵死時,可以用推土機(jī)或裝載機(jī)上到篩子上直接鏟或者用液壓挖掘機(jī)鏟斗砸的辦法將大塊煤鏟碎,篩子也不會變形或損壞,從而大大減少了堵篩清理時間和工人勞動強(qiáng)度。

    4針對給煤機(jī)曲柄、銷子每班都需更換幾次影響破碎的情況。采用改變曲柄連接方式,變分體式曲柄為一體式曲柄,從而徹底解決了銷子損壞的問題。

    四、綜合分析。

    通過以上措施的采用,取得了良好效果。破碎機(jī)的破碎能力由每班不足500t增加到平均每班1500t,時達(dá)到每班2125t。而且給煤機(jī)曲柄一直未損壞過。使得一臺一百多萬元的設(shè)備起死回生,為公司節(jié)約了部分購置新設(shè)備的費用。如改造不成功,該公司還要投入近百萬元購進(jìn)一臺新型的破碎機(jī),而建立一個新的破碎系統(tǒng)還需投入1000萬元以上。采用上述改造,實現(xiàn)了小投入大產(chǎn)出的目的,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

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