某銅礦選礦廠碎礦系統生產能力較低,只有4613t/d,運行時間卻長達18.35h/d,距設計生產能力6000t/d、運行時間18h/d相差甚遠,另外產品粒度也不能滿足-16mm的設計要求。為提高碎礦生產能力,降低產品粒度,該廠通過考察分析,找出原因,并進行了改造,效果較理想。
該銅礦屬斑巖型銅礦床。礦石普氏硬度為10~15,屬中等偏硬礦石。井下采出的礦石由電機車運碎礦前的原礦倉,由重型板式給礦機(簡稱重板機)給入顎式破碎機粗碎,粗碎產品由2號皮帶送PYB2200mm圓錐破碎機中碎,中碎產品與細碎產品合并由4號皮帶送6號皮帶,6號皮帶把礦石分配給6號礦倉供篩分作業,經1.8m×3.6m自定振動篩篩分后的篩下產品由10號、12號和14號皮帶運粉礦倉,篩上產品由8號皮帶運8號礦倉,進PYD圓錐破碎機細碎。
通過考察,發現影響碎礦生產能力的主要原因是重板機非給礦時間過長。而影響重板機給礦的主要原因是6號礦倉過滿,使給礦時間縮短,礦倉內給礦量與排礦量、給礦粒度與排礦粒度不平衡,給礦量大于排礦量318t/h,給礦中-20mm粒級含量小于排礦中-20mm粒級含量。6號礦倉給礦量與排礦量、給礦粒度與排礦粒度不平衡主要是由于其給礦產品中-20mm粒級大部分來自中碎產品,而非細碎產品,即細碎圓錐破碎機沒有充分發揮作用,造成惡性循環,循環負荷達157%。進一步考察表明,造成所有這些問題的原因是碎礦各段的破碎比不合理,各破碎作業的排礦口尺寸明顯偏大。為此,對各破碎作業的破碎比進行合理組合,充分發揮各破碎作業的作用。
根據考察分析,該廠隨后對碎礦系統各作業的破碎設備進行了有計劃地檢修,確保其能正常運轉,特別是對破碎設備的鎖緊系統進行了系統檢修,針對6臺1.8m×3.6m自定篩采用鋼筋篩板堵孔嚴重,堵孔率達50%以上,有效篩分面積低,6臺篩子全部開動都難以滿足生產要求的事實,又進行了不同材質篩板的試驗。先后采用了鋼絲編織篩和橡膠篩板。鋼絲編織篩開孔率高,有效篩分面積大,篩分效率高,但使用壽命短,僅為一周,故也被淘汰。終采用基本不堵孔、有效篩分面積相對較大、篩分效率相對較高、使用壽命長的橡膠篩板。通過以上準備工作,將各破碎作業排礦口進行了調整。粗碎排礦口由180mm調136mm,中碎排礦口由50mm調31~35mm,細碎排礦口由20mm調7~9mm,并做到班班檢測,隨時調整,確保排礦口尺寸符合要求。經過此次對各破碎作業排礦口尺寸調整,各段破碎比分配及負荷率分配趨于合理,重板機非給礦時間比例降到20.35%,碎礦生產能力提高到358t/h,循環負荷降到85%,碎礦產品粒度-20mm粒級達到66.2%,碎礦生產走向良性循環。
總的來說,通過上述改造,該廠銅礦碎礦生產能力及產品粒度都得到了明顯的改造,完全達到了預期,這與該廠的改造目標是相吻合的,值得廣大用戶學習。
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